歡迎來到世邦工業(yè)科技集團股份有限公司官方網(wǎng)站!詳情請致電400-696-1899 021-58386699 !

歡迎來到世邦工業(yè)科技集團股份有限公司官方網(wǎng)站!

選擇區(qū)域/語言

當前位置:世邦機器 > 礦石資訊 > 水渣微粉 > 輪法爐渣?;b置

輪法爐渣?;b置

時間:2014-05-26 10:28:26

作者:世邦機器

輪法爐渣?;b置的輪法采用快速旋轉(zhuǎn)的粒化輪取代傳統(tǒng)的水淬法,以在大型轉(zhuǎn)鼓內(nèi)緩慢旋轉(zhuǎn)的脫水器取代傳統(tǒng)工藝的水力輸送、底濾法水池以及門行抓斗機裝載系統(tǒng),通過皮帶輸送機把成品?;苯铀偷絻υ鼈}或堆放場地。采用這種工藝占地面積校輪法的工藝特點如下

1.爐渣?;?/p>

爐渣從渣溝溜嘴落到?;魃希;鳛榭烧{(diào)速電動機帶動。落到粒化器上的液態(tài)爐渣被快速旋轉(zhuǎn)的?;鬓D(zhuǎn)鼓上的葉片粉碎,并沿切線方向拋射出去,同時,受從?;魃喜繃婎^噴出的高壓水射流的冷卻與水淬作用而成為水渣產(chǎn)品。隨后,冷卻水與?;瑫r落入脫水器篩網(wǎng)中。這里噴水只起對液態(tài)爐渣的水淬及對?;鬓D(zhuǎn)鼓的冷卻作用,沒有對成品水渣的水力輸送任務(wù),因此,水量可以大大減少。由于液態(tài)爐渣是受快速旋轉(zhuǎn)的?;鞯臋C械作用而被粉碎的,并被迅速冷卻。

2.濾化渣的脫水。

從?;飨聛淼脑旌衔锫淙朊撍骱Y網(wǎng)中,使渣水分離,水渣磨粉機成品粒化渣留在篩網(wǎng)中,水則通過篩網(wǎng)流入回水槽中。隨著脫水器的旋轉(zhuǎn)篩網(wǎng)中的渣緩慢上升,達到頂部時翻落下來進入受料斗。通過受料斗斜面出口落到皮帶機上,運往儲渣倉或堆渣常

3.成品渣外運。

經(jīng)脫水器篩網(wǎng)過濾脫水的成品水渣,通過脫水器受料斗卸料口落到設(shè)在脫水器下部的皮帶上,再經(jīng)轉(zhuǎn)運站運往儲渣倉或堆渣場,待外銷。成品渣在皮帶機上,靠自身的熱量干燥,最終產(chǎn)品中的水分降到10%以下。

4.高溫蒸汽的集中排放。

在?;c脫水過程中產(chǎn)生的高溫蒸汽,通過脫水器外殼兩側(cè)的導(dǎo)管引入脫水器上部5.循環(huán)供水

通過脫水器篩網(wǎng)過濾凈水。經(jīng)溢流口和回水管進入集水池或集水罐,經(jīng)循環(huán)水泵打壓后,打到?;鲊婎^上。凈水中仍含有一部分小于2岫的固定顆粒,沉淀于集水池下部這部分固體沉淀物,用氣力提升機或砂泵提升到高于脫水器篩斗上部。使其回流進入二次過濾,進一步凈化循環(huán)水。

由于此法場地狹窄,工藝布置緊張,使渣處理工藝的水渣鐵價格選擇受到了限制,也沒有廣泛應(yīng)用。

-END-

其它資訊推薦

水渣過濾工藝概況

脫水后的水渣由水渣膠帶運輸機運出,經(jīng)擺動溜槽進入成品槽。每個成品槽的有效容積為340 m3。水渣在成品槽儲存過程中通過下部濾水裝置繼續(xù)濾出殘存的水分,大約儲存l小時后經(jīng)排料閥將水渣排入運渣車(火車)中。

水渣微粉的研究目的和內(nèi)容

鋼鐵集團為了提高工藝裝備技術(shù)水平,在集團二鐵廠引進了國內(nèi)首套新工藝裝置。新工藝與舊工藝相比較,相同之處是轉(zhuǎn)鼓過濾區(qū)設(shè)施,不同之處是沖制設(shè)施與冷卻塔,全新的是蒸汽冷凝裝置。本工程中還有設(shè)有一套渣漿泵輸送設(shè)施。

新水渣處理設(shè)備的運行分析

某鋼5號高爐2001年10月31日開爐出鐵。爐渣處理系統(tǒng)12月3日熱負荷試車一次對渣成功,正常情況下100%沖水渣,過濾效果達97%以上,渣水分離效果好,所以管道無明顯磨損,更換周期長,沖渣用水可以循環(huán)利用,即減少了企業(yè)的成本。

水渣的幾個工藝過程

蒸汽冷凝工藝,蒸汽冷凝工藝是新法對傳統(tǒng)法的非常大改進之處,傳統(tǒng)法是將蒸汽沿?zé)焽柰馀?,這些有害蒸汽嚴重污染環(huán)境。

新方法法處理水渣微粉

回轉(zhuǎn)脫水由液壓驅(qū)動,可根據(jù)渣量的大小調(diào)節(jié)脫水能力,可控制水渣的含水量,獲得質(zhì)量均勻的產(chǎn)品。通過換向閥洲改變轉(zhuǎn)鼓的液壓馬達125l(低速扭矩)的旋轉(zhuǎn)方向,從而改變轉(zhuǎn)鼓的方向

水渣處理裝備的工藝研究

由于原來皮帶更換步驟沒有應(yīng)急方法,導(dǎo)致出現(xiàn)事故時不但會影響產(chǎn)量還會堆積大量的水渣,為避免了可能誤操作引起的事故,保證設(shè)備操作的流暢性,使出渣順利,來保證高爐順行。經(jīng)過反復(fù)的調(diào)試實驗,改進了皮帶的更換程序,增加了企業(yè)的經(jīng)濟效益。

快速獲取設(shè)計方案和報價
電話獲取定制方案
商務(wù)在線